元宝山发电厂3号机凝汽器铜管腐蚀的研究及防治方法

时间:2007-07-09  来源: 电站技术网  作者:
 摘要:本文对元宝山发电厂3号机组凝汽器铜管频繁腐蚀泄漏的现状、腐蚀造成的原因及腐蚀机理进行了分析,并针对铜管涡流普查检测的结果提出了处理意见及防止铜管进一步腐蚀的措施。 

关键词:凝汽器铜管 腐蚀原因 防治方法

1 前言
元宝山发电厂3号机组为国产600MW机组,锅炉由哈尔滨锅炉厂设计制造,型号为HG-2008/18.2-HM3 的亚临界一次中间再热控制循环汽包炉,主蒸汽流量、压力和温度分别为2008t/h、18.2MPa和540℃。汽轮机由哈尔滨汽轮机厂制造,型号为:N600-16.7/537/537- Ⅰ,型式为:亚临界、中间再热、四缸、四排汽、单轴、冷凝式,额定功率600MW,主蒸汽流量1780t/h。与汽轮机配套的凝汽器型号为:N40000 -1型,型式为双壳体、双背压、双进双出、水平折返式。凝汽器冷凝区铜管材质为HSn70-1A黄铜管,铜管数量27580根,最外圈铜管尺寸为 Φ28.89mm×1.65mm×14907mm,其余尺寸为Φ28.4mm×1.3mm×14907mm;空抽区铜管材质为B30白铜管,铜管数量为 2724根,铜管尺寸为Φ28.4mm×1.3mm×14907mm。

3号机组凝汽器自1997年投运以来,凝汽器铜管经常出现泄漏现象,并且日趋严重,运行6年多来,已经查出并堵塞漏泄铜管328根,其中1号水室最严重。虽然每次机组大小修都要对凝汽器进行查漏处理,但机组运行过程中凝汽器仍然处于长期微漏的状态,凝结水阳离子电导率经常在0.5~0.7μs/cm左右,影响了凝结水精处理的运行周期,而凝结水精处理系统传脂或管式过滤器反洗时,会导致较差的水质由旁路进入系统,加重了锅炉的腐蚀结垢及汽轮机叶片的积盐和腐蚀,给机组的正常运行带来了一定的影响。 字串5

2 铜管的涡流探伤检测及腐蚀特征
为了全面掌握凝汽器铜管的腐蚀情况,以便对凝汽器进行有针对性的治理,我厂委托西安热工研究院,在3号机组大修期间,从8月20日至9月8日对#3机组凝汽器四个水室的铜管采用电脑多频涡流检测仪进行全面涡流检测,对监测结果统计如下:

表1:检测结果统计一览表



注:泄漏管—指已经腐蚀穿透或几乎腐蚀穿透的管子;

重伤—指剩余壁厚小于40%;

轻伤—指剩余壁厚在40%~85%之间;

通过对3号机组凝汽器铜管的全面涡流检测,发现冷凝区的HSn70-1A黄铜管目前的腐蚀损伤已经非常严重,而空抽区的B30白铜管则没有明显的腐蚀。共检测出剩余壁厚小于40%的黄铜管941根,其中有200多根已经腐蚀穿透,抽管检查其主要腐蚀损伤形式为点腐蚀穿孔,腐蚀严重的铜管在1米的长度内腐蚀坑点竟多达4~5个。其腐蚀特征是:从腐蚀损伤管的分布来看,进水室较出水室严重(即#1、#2水室较#3、#4水室严重);从每个水室看,下部较上部严重,两侧较中间严重;从每根管来看,进水端较出水端严重。
共2页: 上一页 1 [2] 下一页


文章评论

共有 0 位网友发表了评论 查看所有评论